垃圾焚烧发电的技术特点与应对措施
化工残留危险品处置,残留危废施工,危险废物减量化,无害化处置,拆除动火前清洗
垃圾焚烧厂烟气净化SCR刷新设计和脱硝效果剖析
北极星大气网
泉源:中国资源综合行使 作者:王保银
2020/12/18 14:54:05 我要投稿
所属频道: 大气治理 关键词:垃圾焚烧烟气 SCR脱硝刷新 烟气脱硝
北极星大气网讯:摘要:垃圾焚烧发电厂烟气脱硝一样平时接纳SNCR工艺即可知足《生涯垃圾焚烧污染控制尺度》(GB 18485―2014)排放要求。为改善环境,部门地市对辖区内的垃圾焚烧厂提出了更为严酷的排放要求,甚至要求某些示范性工厂实现”零排放”。这也使得原有项目或新建项目需要思量增添或部署SCR脱硝工艺,进一步降低烟气的NOx含量。某垃圾焚烧发电厂在原有半干法脱酸系统基础上增添SCR脱硝刷新,使烟气中的NO_x降低到低于80 mg/Nm~3,同时二�f英在原有基础上降低50%。因此,本文剖析了垃圾焚烧厂烟气净化SCR刷新设计和脱硝效果。
垃圾焚烧烟气中含有大量的粉尘、HCL、SO2、NOx、二�f英、重金属等有害物质,现在,大多数项目接纳SNCR+ 半干法+ 干法+ 活性炭喷射+ 布袋除尘器工艺举行烟气处置[1]。烟气中的NOx 和Ca(OH)2 的反映效率很低,烟气的脱硝主要靠SNCR工艺(选择性非催化还原)举行脱除,然则,在氨逃逸不超标情形下,SNCR 通常脱除效率只有40%~50%,只能知足250 mg/Nm3 的排放要求。随着国家尺度和差异地方尺度的出台,仅接纳SNCR 已不能知足差异地方的排放要求,越来越多的项目需要接纳SCR 工艺(选择性催化还原)进一步脱除NOx 的排放量。
在已经出台的相关尺度和政策中,上海、深圳、海南等地的地方尺度关于NOx的排放要求显著高于国家尺度。另外,在其他未出台地方尺度的省份,对于新建垃圾焚烧发电项目,许多地方政府对烟气排放的要求也显著高于国家尺度,部门尺度如表1 所示。

1 项目概况
本项目为深圳某垃圾焚烧发电厂,自深圳市地方尺度出台后,部门已建成企业也逐步要求举行排放“提标”,NOx 排放要求知足《深圳市生涯垃圾处置设施运营规范》(SZDB/Z 233―2017)。本项目原有烟气净化工艺为:SNCR+ 半干法脱酸+ 干法脱酸+ 活性炭吸附+ 布袋除尘器+ 引风机+ 烟囱,项目要求在引风机和烟囱之间增添SCR 脱硝系统。
2 方案设计
综合投资和运行成本方面的思量,本项目接纳“中温SCR 脱硝”工艺,运行温度为(230±5)℃,每条焚烧线设置一套SCR 脱硝系统,脱硝系统烟气处置流程为:引风机→ GGH → SGH →喷氨格栅→ SCR 反映器→ GGH →增压风机→烟囱。
前端脱硫除尘后,约145 ℃烟气经引风机后进入 GGH 换热器,与SCR 出口高温烟气换热后,温度升至195 ℃,然后烟气进入SGH,其间行使饱和蒸汽将烟气温度由195 ℃升至约230 ℃,约230 ℃的烟气进入SCR 反映器发生反映后将二�f英和NOx 脱除,从SCR 反映器出来的达标烟气进入GGH 换热器与除尘器出口的低温烟气夹杂后温度降至约180 ℃,然后经增压风机将烟气送入烟囱。思量到刷新系统的施工、催化剂的安装维护,整个SCR 系统设置了旁路系统,本项目中氨水储存使用电厂现有的SNCR 系统储存罐,三条焚烧炉可以共用氨水运送系统;本项目另外配套2 套催化剂再生系统。
3 主要装备
3.1 SCR 反映器
SCR 反映器内催化剂凭证2+1 的方式部署,安装2 层,预留1 层,反映器设计成烟气竖直向下流动,反映器入口设气流均布装置。反映器配有可拆卸的催化剂测试元件,方便使用方凭证运行工况对测试模块举行取样剖析,以便确定催化剂运行情形及再生时间。反映器配有吹灰装置,接纳声波吹灰,每层催化剂部署4 个吹灰点,单条线共有12 个点。
反映器预留了催化剂维修及替换所需的起吊装置和平台,SCR 反映器本体设计温度不小于350 ℃,能遭受运行温度400 ℃的磨练,而不发生任何损坏。
本工程使用某入口品牌的中温蜂窝催化剂。催化剂模块接纳框架结构,耐高温、耐腐蚀,并便于运输、安装、起吊。催化剂设计反映温度为(230±5)℃,能知足该烟气温度下耐久运行,同时催化剂最高能遭受运行温度400 ℃,而不会发生任何损坏。
3.2 增压风机
由于增添的SCR 脱硝系统GGH、SGH、催化剂反映器及烟道等会造成压力损失,原有引风机能力不知足SCR 脱硝系统所需的运行能力,以是要新增增压风机,每台炉设置1 台。该增压风机通过变频器举行转速控制,并将现有的引风机控制在一定范围内运行。另外,停炉时或者再生加热时,该风机和挡板一起同时使用,从而举行流量控制。
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三废处置:固废及危废、废液、废气等现场减量化处理和无害化处理凯利公司在化工危废处理和危险化学品排危方面积累了一定的经验。目前,化工装置停产停车后,化工物料和罐区系统残留 大量危险化学品,存在很大的危险源和环保隐患。尤其在化工装置拆除前,出于安全和环保要求,需要对系统内残留化学品进 行安全处置
3.3 SGH 蒸汽换热器
方案中SGH 加热接纳260 ℃饱和蒸汽,并对SCR 脱硝系统饱和蒸汽进汽阀举行程序化控制,可以凭证烟气加热器的差异工况举行温度调治,保证烟气在设定温度范围内与氨气举行反映。SGH 接纳翅片式换热管,基材选用20 G 钢,为防止湍流振动,SGH中央用隔板分隔成左右两组。
3.4 GGH 烟气换热器
方案接纳GGH+SGH 团结升温方案,设计中充实思量了蒸汽耗量、排烟温度、占地面积等多方面因素,确保排烟温度低于195 ℃。GGH 壳侧与管侧材质具有优越的抗腐蚀性,壳体材质知足防腐要求,管侧材质接纳ND 钢。
3.5 喷氨系统及再生系统
SCR 脱硝系统氨水使用原有SNCR 脱硝系统的氨水罐,从氨水罐备用接口连接到氨水运送泵,送到夹杂器使氨气蒸发并同稀释风夹杂平均送入SCR 喷氨格栅。
催化剂外面析出硫铵,会致使脱硝性能下降。催化剂外面硫铵的升华温度为320 ℃左右,据此设置加热器热风循环系统,以到达使催化剂恢复活性的目的。
4 运行效果
项目建成后,凭证协议要求,对脱硝系统举行了(72+24)h 的试运行验收,约请第三方检测单元对SCR 脱硝前后的指标举行了同步取样剖析,并对(72+24)h 时间内SCR 系统的质料、能源消耗举行了统计剖析,详细数据如表2 所示。

由表2 数据可以看出,经由SNCR 脱硝后,NOx最高均值为221 mg/Nm3,通过SCR 脱硝系统后,脱硝效果显著,凭证喷氨量的差异,脱硝效率也有所差异,在氨逃逸不超标的情形下(≤ 3 mg/Nm3),脱硝效率最高可以到达84.8%,并所有知足≤ 80 mg/Nm3的排放要求;SCR 催化剂对二�f英的脱除也有50%以上的效果;其他各项消耗所有到达设计要求。
为进一步体会催化剂的效能转变、验证SCR 的性能指标,在SCR 脱硝系统运行一年半后重新约请第三方检测单元对这三条生产线SCR 工艺前后同时举行烟气因素检测,并对其他运行数据举行统计,效果如表3 所示。
由表3 可以看出,该系统运行稳固,在正常使用一年半后尚有跨越80% 的脱硝效率,而且脱除二�f英的效果显著。该催化剂质量保证期为3 a,若是脱酸系统和除尘系统运行正常,知足排放要求,现实使用寿命应该会更长。
5 结论
在保证氨逃逸不超标的情形下(≤ 3 mg/Nm3),SCR 的脱硝效率能够跨越80%,而且运行稳固可靠。SCR 脱硝选用合适的催化剂,具有协同脱除二�f英的作用,本项目协同脱除二�f英的效率跨越50%。
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